公示区
一、企业基本情况
冠县仁泽复合材料有限公司成立于2018年4月,法人代表张媛,注册地址为冠县清泉街道办事处东环路中段西侧,主要从事热镀铝钢板、热镀铝锌硅钢板、热镀锌钢板、冷轧钢板、彩涂板、机械设备、高速路护栏、瓦楞板生产、销售;带钢剪切、销售。2023年山东星瀚材料股份有限公司与冠县仁泽复合材料有限公司签订协议,将星瀚材料的所有设备及环评手续租赁给仁泽复合材料(2016年山东众冠钢板有限公司更名为山东星瀚材料股份有限公司)。
冠县仁泽复合材料有限公司,属于黑色金属冶炼和压延加工业,公司在生产过程使用油漆、稀释剂、耐指纹剂、轧制油、电解脱脂剂、液氨、钝化液、盐酸、皮膜剂、甲醇等,并产生废漆桶、漆渣、废酸、废轧制油(《国家危险废物名录》HW12)等危险废物,公司为“双有”类型强制清洁生产审核企业。根据《关于进一步加强重点企业清洁生产审核工作的通知》(环发[2008]60号)、《关于深入推进重点企业清洁生产的通知》(环发[2010]54号)、山东省生态环境厅《关于下达2023年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》及聊城市生态环境局《关于下达2023年度聊城市实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》文件的要求,同时为进一步加强节能减排工作,公司在山东蔚海蓝天环境科技集团有限公司指导下于2023年4月至今开展了第一轮清洁生产审核工作。
在本次清洁生产审核过程中,经审核发现冠县仁泽复合材料有限公司现状有六个项目:(1)《山东众冠钢板有限公司年产60万吨冷轧板、32万吨热镀锌钢板、32万吨热镀铝锌硅钢板、30万吨彩涂钢板生产线项目现状环境影响评估报告》;(2)《山东星瀚材料股份有限公司年产45万吨热镀铝锌硅钢板项目》;(3)《山东星瀚材料股份有限公司年产6万吨开平、压瓦板项目》;(4)《冠县仁泽复合材料有限公司年产35万吨铝锌镁生产线建设项目》(在建状态);(5)《冠县仁泽复合材料有限公司年产22万吨冷轧生产线项目》;(6)《冠县仁泽复合材料有限公司危废间废气处理设施项目》。根据市场需求,企业目前实际建设了1条酸洗生产线、1条酸再生生产线、5条冷轧生产线(3#、4#、5#、6#轧机,总设计产能60万吨;8#轧机,产能22万吨)、3条镀锌生产线(4#镀铝锌硅,产能32万吨;5#镀锌线,产能32万吨;6#镀铝锌硅,产能45万吨)、2条彩涂生产线(1#、2#彩涂线,总产能30万吨)、1条开平、压瓦板生产线(产能6万吨)。其中3#、4#轧机及2#彩涂线一直处于停车状态,因此本次清洁生产审核范围为全厂(去除3#、4#轧机及2#彩涂线)。
二、方案实施后的环境效益和经济效益
在本轮清洁生产审核工作过程中,成立了清洁生产的审核领导小组、工作小组及清洁生产办公室,制定了审核工作计划、建立了清洁生产制度,确定了审核重点为整个厂区。通过征集员工合理化建议、审核师咨询以及技术专家的现场指导,本轮清洁生产审核共确定10个方案,9个无/低费方案,1个中/高费方案,总投资21.3万元。
本轮清洁生产审核阶段方案实施后产生以下效益:轧机节约用电0.228kW·h/t(审核前用电量为56.021kW·h/t(用电量3972.884万kW·h/a),审核后用电量为55.793kg/t(用电量3956.72万kW·h/a),削减率为0.4%(节约用电16.164万kW·h/a));全厂节约用电0.097kW·h/t(审核前用电量为32.278kW·h/t(用电量6849.8万kW·h/a),审核后用电量为32.181kg/t(用电量6829.236万kW·h/a),削减率为0.3%(节约用电20.564万kW·h/a));节约单位产品轧制油用量为0.635kg/t(审核前用量为4.732kg/t(用轧制油量335.59t/a),审核后用量为4.097kg/t(用轧制油量290.59t/a),削减率为13.4%(节约轧制油45t/a))。
全部方案实施效果汇总表
方案类别 |
编号 |
方案 名称 |
方案简介及实施效果 |
投资 万元 |
预计效果 |
|
环境效益 |
经济效益 |
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可实施无低费方案 |
F1 |
过程控制 |
酸洗车间合理安排生产计划,尽量保证设备稳定运行,避免设备频繁启动,降低电耗。(可以节电2.1万kwh/a,2.1万kwh×0.7元/kW·h=1.47万元;可以节水30t/a,30×4.2元/吨=126元) |
/ |
/ |
节约用电2.1万kwh/a(70kwh/d),节约水30t/a(0.1t/d);节约用电1.47万元/a,节约水费126元/a |
F2 |
车间顶照明灯改造 |
6#1450轧机上方车间顶棚照明灯现状:一根横梁上两个150W的照明灯,合计300W,照明灯耗电量大。 方案实施后:一根横梁上一个100W的LED节能射灯,横梁之间交叉安装,合计安装10根横梁(10个LED节能射灯)。每个横梁的照明灯1小时节省200W电,10个LED节能灯1个小时节省2000W,1天12小时节省24KW。1年300个夜班节电7200KW。0.72万kw×0.7元/kW·h=0.504万元 |
1万 |
/ |
每年可节约电0.72万度;每年节约0.504万元电费 |
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F3 |
缝焊机铜排制作防护 |
4# 5#镀锌上料缝焊机焊接下铜排经常有带钢边丝,铜排上的边丝清理不及时,会导致缝焊机在焊接带钢时使铜排与框架接地,导致缝焊机报短路故障,缝焊机无法进行焊接,导致焊接时间延长,严重导致生产线多次停车。 方案实施后:在缝焊机下铜排刷上绝缘漆,外面包括绝缘皮,再用塑胶扎带绑紧,做好绝缘防护。(可以节约成本0.5万元) |
0.2万 |
/ |
提高设备使用寿命,节约成本0.5万元 |
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F4 |
1#彩涂纠偏伺服阀改造 |
现状:1#彩涂车间1-6#纠偏伺服阀与信号放大器为一体式,一旦出现故障,查找故障点及维修费力耗时。 方案实施:1-6#纠偏伺服阀与信号放大器改为分体式,故障点易查找.更换配件容易,与2#彩涂配件可通用。(增加收益2万元) |
0.2万元 |
/ |
产品增加2万元收益 |
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F5 |
6#镀锌线涂油机自动加油改造 |
现状:向涂油机加油时都是用行车吊装油桶加油,这样容易对设备和人员存在很大安全隐患。 方案实施:在油桶大盖中间位置打孔焊接一根铁管,深到油桶底部,铁管上方接软管,软管直接通到加油机里面,在油桶小盖位置安装一个快速接头,油桶的大盖和小盖可以一直使用,在向涂油机加油时,在油桶的小盖位置直接同上压缩空气,就可以把油自动加入涂油机里面了。实现涂油机自动加油,消除吊装过程中对设备和人员的安全隐患。 |
0.1万元 |
/ |
消除吊装过程中对设备和人员的安全隐患 |
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F6 |
排烟风机运行优化 |
现状:轧机在换辊、开坯穿带、故障等原因短时间停机时,不用乳化液,不会产生乳化液蒸汽(此时乳化液会经过内循环,经循环管道后回到乳化液箱体,不经过机架牌坊),排烟风机不必满负荷43赫兹运行(排烟风机电机是315KW,轧机正常运行排烟风机开43赫兹,短时间停车,电机始终在43赫兹运转)。 方案实施:排烟电机不会自动降频率,可以根据轧机主机速度来决定排烟风机电机的运行频率,主机运转时,排烟风机正常运行43赫兹,停机换辊、穿帯、短暂维修设备时排烟风机运行降到15赫兹(运行43赫兹时电流是355A,15赫兹电流是160A)。在PLC程序中做了改动,加入逻辑控制,利用变频器自动调节频率,利用不停排烟风机的情况下,主机速度停止10秒后(为防止轧制换向排烟风机降频),电机自动降频到15HZ,电流降到160A左右,大大的节省了电能的消耗。换辊和开坯穿带、短暂停机,排烟风机由原来的43赫兹、电流355A降到15赫兹、电流160A,能节省电流200A左右,根据公式换算,每小时130KW 大概每小时能节省130度电,每月换辊时间50小时,按生产正常的5月份计算,共生产528件,每件穿带时间5分钟,合计2640分钟,每月44小时的穿带时间,短暂停机时间每月按5小时计算,每月因换辊、穿带、短暂停机共99小时,每小时节电130度,每月节电12870度电,每年节约电15.444万kwh。15.444万kwh×0.7元/kW·h=10.81万元 |
5万元 |
/ |
节约电15.444万kw·h;节约电费10.81万元 |
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F7 |
1150轧机报急停回液泵不受控的改进 |
现状:1150新轧机工作人员在出现故障时会拍急停或者24V电源断开,轧机所有系统都会停止,包括回液泵电机也会停止,由于新轧机乳化液有虹吸效应,所有乳化液管道和乳化液箱的乳化液都会流到回液箱,地下室回液箱液位就会增高,满了就会溢出回液箱,乳化液就会淹地下室,造成很大的浪费,而且由于乳化液外溢,箱内的乳化液无法满足轧制要求,必须从新加水和轧制油。 方案实施:在PLC程序中改动一个条件,让回液泵跳过急停控制,然后PLC中加入一个闭点控制,重新组态,让其改变原有的控制方式,做到报急停回液泵不会停止。改进以后,报急停或者24V电源断开后,回液泵不会停止,不会出现乳化液外溢情况,避免极大浪费。(每年可节约轧制油0.15吨,每年可节省45吨轧制油,节省成本费用45吨×3200元/吨=14.41万元) |
3万元 |
/ |
节约轧制油 45吨/年;节省成本14.41万元 |
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F8 |
提高酸洗板面烘干效果,减少压缩空气使用量 |
现状:带钢出漂洗段挤干辊后,仍然残留部分积水,所以在酸洗槽出口设置了边部吹扫装置,上下共计12支喷嘴,消耗气量很大。由于板面带水出现的位置不同,操作工经常调整。 方案实施:在漂洗槽出口增加一对挤干辊,代替边部吹扫。这样节约空压机的使用量,由于这对挤干辊设置在漂洗槽外面,方便更换,更换后经过车削可以使用在其他位置。本次增加的挤干辊,不用电机传动,属于被动辊。节约大量的压缩空气,达到节约空压机使用的目的。由于挤干辊挤压的均匀,易于烘干,增加了烘干效果。(可节约电量1.5万kwh/年。节约成本1.5万kwh×0.7元/kW·h=1.05万元) |
0.3万元 |
/ |
节约电1.5万kwh/年;节省成本1.05万元 |
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F9 |
酸再生机组改造 |
现状:酸再生系统运行中存在燃烧系统过热及火焰通道问题,火焰通道过热致使耐材损耗过大而损坏,燃烧系统不合理导致系统实际使用热量利用率不高,燃料调节系统过大而导致系统控制不够灵敏和困难。 方案实施:焙烧炉燃烧系统、炉体火道改造及其他附属进行提升改造。改造完成,提高系统控制燃烧系统的容易程度,提高热量的利用率,降低过热现象,优化火道结构,优化火焰的合理空间通道,大幅提高火道使用寿命,节能省耗。烟气后处理的吸收能力加强、增加烟气冷却能力,并提高酸再生的前处理能力,将极大的增强酸再生机组的综合能力及生产效益。(提升了酸再生处理能力,可节省天然气3000m³/a,节省电0.8万kwh/年,可节约成本天然气3000m³/a×4.5元/m³=1.35万元,0.8万kwh×0.7元/kW·h=0.56万元,共节约成本1.91万元) |
0.5万元 |
/ |
节约电0.8万kwh/年,节约天然气3000m³/a;节省成本1.91万元 |
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中高费方案 |
F10 |
镀锌炉保护气回收系统 |
方案:在连续炉的放空口增加一套尾气净化处理装置,对保护气中混入的对钢带退火有影响的杂质净化除去,净化气再通入连续炉循环利用,来达到节能减排的目的。可节约80%以上保护气用量,降低退火成本。 (回收气量为470m³/h,可节约甲醇用量220吨,节省成本220吨/a×4500元/吨=99万元)。 |
11万元 |
回收气量为470m³/h,可节约甲醇用量220吨 |
节省成本99万元 |
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